学思套料软件应用之—— 一笔画工艺和长扁铁零件优化切割
学思套料软件应用之—— 一笔画工艺和长扁铁零件优化切割
随着航运市场的低迷,和各种新规范、新工艺的实施。对我们修造船的质量和精度都提出了新的要求。结合我公司实际情况,我们开始了一系列切割工艺的研究,发现在节省切割耗材方面,一笔画工艺效果十分显著;在控制切割热变形方面,改变切割顺序和路径效果最佳;同时我们正在研究共边切割工艺的,并逐步在马板等工艺料上推广使用。
现就这几项工艺的实际应用作如下说明:
(1)采用新的一笔画工艺的方法节省切割耗材。以往的切割一笔画工艺,是将所有零件通过桥接联系到一起,在切割时,可以仅通过一次穿孔,而将整张板上的所有零件全部切割完成,这种做法虽然提高了切割效率并节省切割耗材,但不容易控制切割热变形;零件自由边的打磨量也增大很多。针对这种情况,结合新的套料软件,我们研究出新的一笔画工艺,其重点在于连割工艺与桥接工艺相结合:将指令中部分空程线变为切割线,同时针对零件焊接面的合理桥接,可减少切割机穿孔次数,节省耗材,减少切割用时;同时因为桥接被分布在焊接面,可降低打磨量,合理的切割顺序也可降低一部分热变形。此工艺在中厚板中的应用效果十分显著。
(2)长扁铁零件通过优化切割顺序,减少零件切割热变形。受限于对指令的认识,生成切割代码时,多是选择最少空程(保护切割机),以往车间在切割大于5米的扁铁条时,切割热变形很大,常常产生次品。后结合车间工艺人员反馈,和我们对套料软件新功能的应用,在多次实际切割试验后发现,通过优化排料布局和切割顺序,可大幅度降低长扁铁条零件的切割热变形。其具体做法是:将长扁铁尽可能的分布于不同板材的下方,并从板的下方开始依次往上切割,同时要求零件的引割点在零件的右下角。
(3)对于整张板材全部是长扁铁的情况,则直接用切条机进行下料,以提高切割效率,并降低切割热变形。运用学思软件,我们对现有项目部分分区实施以上新的切割工艺,通过此项改进,提高了数控切割零件质量,减少了打磨量,提高了生产效率;同时节省了等离子切割机耗材,达到了预期制定的目标。
经济效益分析:
(1)、一笔画工艺,减少切割耗材方面:数控等离子切割机主要耗材为电极和割嘴,其价格均为150元/个,每个电极与割嘴的寿命为150次穿孔,按每个分段80个指令,每个指令减少5次穿孔计算,可节约资金:100×80×5÷150×150=4万元
(2)、提高数控切割效率,节约工时费用方面:据不完全统计每条船可节约2000个工时,每个工时按20元计算,可节约资金:2000×20元=4万元两项费用合计单船节约资金:4+4=8万元社会效益分析:通过该工艺改进,提高切割效率和质量,减少切割设备维护,为缩短造船周期并提高造船质量提供有力保障。该工艺主要使用于数控等离子切割;数控火焰切割亦可参考。
随着航运市场的低迷,和各种新规范、新工艺的实施。对我们修造船的质量和精度都提出了新的要求。结合我公司实际情况,我们开始了一系列切割工艺的研究,发现在节省切割耗材方面,一笔画工艺效果十分显著;在控制切割热变形方面,改变切割顺序和路径效果最佳;同时我们正在研究共边切割工艺的,并逐步在马板等工艺料上推广使用。
现就这几项工艺的实际应用作如下说明:
(1)采用新的一笔画工艺的方法节省切割耗材。以往的切割一笔画工艺,是将所有零件通过桥接联系到一起,在切割时,可以仅通过一次穿孔,而将整张板上的所有零件全部切割完成,这种做法虽然提高了切割效率并节省切割耗材,但不容易控制切割热变形;零件自由边的打磨量也增大很多。针对这种情况,结合新的套料软件,我们研究出新的一笔画工艺,其重点在于连割工艺与桥接工艺相结合:将指令中部分空程线变为切割线,同时针对零件焊接面的合理桥接,可减少切割机穿孔次数,节省耗材,减少切割用时;同时因为桥接被分布在焊接面,可降低打磨量,合理的切割顺序也可降低一部分热变形。此工艺在中厚板中的应用效果十分显著。
(2)长扁铁零件通过优化切割顺序,减少零件切割热变形。受限于对指令的认识,生成切割代码时,多是选择最少空程(保护切割机),以往车间在切割大于5米的扁铁条时,切割热变形很大,常常产生次品。后结合车间工艺人员反馈,和我们对套料软件新功能的应用,在多次实际切割试验后发现,通过优化排料布局和切割顺序,可大幅度降低长扁铁条零件的切割热变形。其具体做法是:将长扁铁尽可能的分布于不同板材的下方,并从板的下方开始依次往上切割,同时要求零件的引割点在零件的右下角。
(3)对于整张板材全部是长扁铁的情况,则直接用切条机进行下料,以提高切割效率,并降低切割热变形。运用学思软件,我们对现有项目部分分区实施以上新的切割工艺,通过此项改进,提高了数控切割零件质量,减少了打磨量,提高了生产效率;同时节省了等离子切割机耗材,达到了预期制定的目标。
经济效益分析:
(1)、一笔画工艺,减少切割耗材方面:数控等离子切割机主要耗材为电极和割嘴,其价格均为150元/个,每个电极与割嘴的寿命为150次穿孔,按每个分段80个指令,每个指令减少5次穿孔计算,可节约资金:100×80×5÷150×150=4万元
(2)、提高数控切割效率,节约工时费用方面:据不完全统计每条船可节约2000个工时,每个工时按20元计算,可节约资金:2000×20元=4万元两项费用合计单船节约资金:4+4=8万元社会效益分析:通过该工艺改进,提高切割效率和质量,减少切割设备维护,为缩短造船周期并提高造船质量提供有力保障。该工艺主要使用于数控等离子切割;数控火焰切割亦可参考。